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【48812】轮胎起重机支腿缸漏油毛病原因以及处理
时间: 2024-07-30 11:35:11 | 作者: 液压缸
轮胎起重机支腿缸漏油必定的联系到作业安全的问题,驾驶员一经发现有走漏现象,就必须报停修补。据统计,本公司每年要换掉红光牌轮胎起重机新支腿缸10只、修补103次,约2天1台次的修补量。有时替换新支腿缸后,最长两个月就呈现走漏现象,最短的仅有20多天。
剖析其原因可能是:由附图知,支腿支起高度与液压缸活塞行程简直持平,由此形成活塞顶嘴导向套的现象,每次的顶嘴力可达160kN;在频频的强力抵触效果下,导致部件变形、导向套台肩呈现飞边、毛刺、卡键变成“S”形、液压缸壁槽变形;因为变形呈现轴向空隙,使导向套在液压缸内发生往复移动,O形圈在强力揉捏和往复搓弄的效果下便很快损坏;替换导向套密封件时,因组织的联系需将导向套推入缸内一段距离,才干取下三瓣卡键,从而将导向套拉出。而导向套频频地推入和拉出,将使其台肩发生飞边、毛刺,好像拉刀似的将缸壁拉伤,继而又将新换上的密封件磨损。循环往复,直至作废。
新液压缸或新换密封件的缸很快发生走漏的原因是,液压缸下腔油孔无倒角,孔口尖利,在装置导向套过程中其密封件通过该孔口时必定被割伤,使其失掉密封效果。所以决议改造支腿缸的结构,使其挨近操作习气,便于修补时拆装。
办法是:将活塞行程添加100mm,总行程为395mm;从头规划制做导向套时,为防止缸体下腔油孔割伤密封件,改卡键式安装为螺纹挡圈,使导向套密封件在安装时不通过油孔口;为削减活塞对导向套和挡圈的抵触力,增设了缓冲节省结构。
改善后,导向套的受力情况改善了,大幅度提升了阻抗力矩(是本来的1.65倍),削减了揉捏受力;因为导向套不受抵触力,导向套密封件处于安稳状况,因此密封性好;如需要活塞悉数伸出时,因为设置了缓冲节省结构,因此活塞与导向套触摸陡峭。
改善后的12台红光牌轮胎起重机的48只支腿缸,通过一年的运用标明,没有一只因走漏而报修过。阐明支腿缸走漏的问题已得到了彻底地处理。
为了确保支腿缸的杰出运用状况,对司机地操作提出了两点新的要求:一是支腿缸活塞伸出时,将轮胎悬空高控制在10mm;二是不要使支腿缸活塞悉数伸出,以确保整机安稳、牢靠。
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